近日,国家能源集团山东公司首台锅炉全燃神华煤综合改造机组——山东聊城公司3号机组稳定运行168小时,各项参数优良,可靠性、经济性得到有效提升,标志着山东公司重大技改工程——全燃神华煤综合改造取得初步成功,这是集团公司首台该类型锅炉改用全燃神华煤,为同类型锅炉全燃神华煤改造提供了成功范例。
聊城公司3号机组为超临界600兆瓦燃煤发电机组,锅炉为东方锅炉厂制造的超临界、前后墙对冲燃烧直流锅炉,原设计燃用80%阳泉无烟煤和20%贫瘦煤,已运行13年,存在稳燃能力差、深度调峰能力不足等问题,灵活性、经济性等指标已较落后。
为改变此被动局面,聊城公司响应集团公司煤电一体化战略,经可研论证,决定进行锅炉全燃神华煤综合改造,采用高挥发分、低灰分的集团内部神华煤。为适应此煤种,分别对燃烧系统、壁温测点、烟温测点、吹灰器、空预器、制粉系统、冷一次风等9大部分进行改造。换型24台喷燃器,增加壁温测点391个,增加6套烟气温度测量装置等。
为保障项目顺利开工,该公司成立专项工作组,多次组织专家进行充分论证。在项目施工过程中,严格落实“十必须两严格”要求,严抓外委队伍管理,抓培训,要安全、抢工期。强化质量管控,成立“焊接质量管控小组”,建立锅炉焊口清单,全过程掌控施工质量,实施受热面洁净化施工,确保无杂物落入受热管,科学设置质检点,高标准验收,如期完成改造任务。10924个焊口水压试验无一泄露,点火、带负荷一次成功。
改造完成后,实现低负荷稳燃由300兆瓦降至180兆瓦,满足电网的深度调峰;锅炉效率由91.5%提高至94%,同时解决锅炉水冷壁高温腐蚀等一系列问题;锅炉出口氮氧化物浓度降幅近50%,原烟二氧化硫浓度大幅度下降,解决空气预热器堵塞、氨耗高、锅炉结焦、石子消耗大、飞灰磨损严重及炉后辅机电耗高等问题;增加的壁温测点,可实时监控各受热面超温情况,为判断机组运行状况提供科学依据。锅炉的改造为机组安全经济高效运行打下良好基础。